案例背景
你是不是經(jīng)常碰到在鉆完孔的出口處有很多毛刺?(見圖1) 甚至手工還無法去除,給你帶來很多煩惱和困惑?是的,出口毛刺直接影響工件的精度、抗疲勞強(qiáng)度、裝配性能等,不小心還會(huì)讓操作人員受傷,造成事故。因此不得不進(jìn)行二次操作——去毛刺。甚者精密部件的二次去毛刺和邊緣精加工可能占成品部件成本的30%。此外,去毛刺很難以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,小小毛刺變成了金屬加工中很棘手的問題。
針對(duì)這一情況,用樸精密通過對(duì)鉆削的出口毛刺產(chǎn)生機(jī)制的深入研究,發(fā)現(xiàn)出口毛刺包含兩個(gè)部分,一部分是出口鉆帽毛刺,鉆帽是在鉆孔最后階段產(chǎn)生的圓形帽狀切屑,粘連在出口位置,如圖1中的②;另一部分是冠型毛刺,是加工孔側(cè)面的斷裂產(chǎn)生如圖1中的①;
應(yīng)用案例
加工氣囊管上的孔,工件材料為10MnCrNiMo合金鋼,硬度為HRC38,加工通孔,孔深2毫米,使用MQL外冷,由于是管材加工,通孔為圓弧面出口,這為手工去除出口毛刺,尤其是鉆帽毛刺,增添了很大難度;但使用用樸精密抑制毛刺鉆頭成功解決這一難題。
詳見下面的切削參數(shù)和照片: